作者:
吳錦城
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測(cè)量系統(tǒng)分析(Measurement Systems Analysis , MSA),即對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)(人、機(jī)、料、法、環(huán)、量具)進(jìn)行評(píng)估,其目的是保證測(cè)量過程輸出的數(shù)據(jù)是真實(shí)可靠的。而正確的測(cè)量,或者說真實(shí)的數(shù)據(jù)永遠(yuǎn)是質(zhì)量改進(jìn)的第一步,為此,進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析就成了企業(yè)實(shí)現(xiàn)連續(xù)質(zhì)量改進(jìn)的必經(jīng)之路。根據(jù)數(shù)據(jù)的類型,測(cè)量系統(tǒng)分析可分為計(jì)量(連續(xù)型)測(cè)量系統(tǒng)分析和計(jì)數(shù)型(離散型)測(cè)量系統(tǒng)分析,下面我們根據(jù)一個(gè)例子來討論一下計(jì)數(shù)型測(cè)量系統(tǒng)分析在改善項(xiàng)目中我們經(jīng)常會(huì)犯的一個(gè)錯(cuò)誤。小張是某冰箱企業(yè)2013年度精益六西格瑪項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目組長(zhǎng)。根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略他承接了“降低冰箱門體外觀不良損失”的市場(chǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目目前剛進(jìn)入M階段,根據(jù)項(xiàng)目的程序,小張針對(duì)門體的檢驗(yàn)站(如圖)組織了一次測(cè)量系統(tǒng)分析,結(jié)果顯示門體專(全檢)及終檢(全檢)的測(cè)量結(jié)果所有的一致性都是100%,說明測(cè)量系統(tǒng)是可靠的。既然這樣,那按理說就可以進(jìn)行下一步的分析了。針對(duì)以上的結(jié)果,身為該項(xiàng)目的咨詢師我問了小張以下兩個(gè)問題:1.既然測(cè)量系統(tǒng)是100%合格的,那么按理說門體不良品應(yīng)該是不會(huì)流出廠外?2.既然不良品不會(huì)流出廠外,那么直接從市場(chǎng)運(yùn)輸環(huán)節(jié)下手是不是就能最簡(jiǎn)單有效的降低市場(chǎng)的不良損失?看著小張不置可否的表情我覺得問題并沒有那么簡(jiǎn)單。帶著剛才的問題,我們一起深入到流程了解了具體的情況:?從終檢日常的不良記錄分析門體的平均不合格率為3.2%,經(jīng)過對(duì)不良件實(shí)際鑒定分析發(fā)現(xiàn),門體的不良主要由門體發(fā)泡本身造成的,這時(shí)問題來了:門體不良應(yīng)該在門體專檢的站點(diǎn)就檢查出來的,為何會(huì)流到總裝工序??在總裝打包之后,質(zhì)量部通常會(huì)定期的組織冰箱的開箱驗(yàn)貨,根據(jù)記錄得知,開箱驗(yàn)貨的門體不合格率為1.8%,問題又來了:既然終檢的測(cè)量系統(tǒng)一致性是100%,那么為什么開箱驗(yàn)貨的時(shí)候還會(huì)發(fā)現(xiàn)這么多不良?圍繞以上的問題我們重新安排了一次測(cè)量系統(tǒng)分析,分析...
發(fā)布時(shí)間:
2021
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04
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